Marin 4

le marin 4 (Marin-Mars 1964) de était le quart dans une série du vaisseau spatial utilisé pour l'exploration planétaire dans un mode de flyby et a exécuté le premier flyby réussi du Mars de planète, renvoyant les premières images de la surface martienne. Elle a saisi les premières images d'une autre planète jamais retournée de l'espace lointain ; leur description d'un monde foré et apparemment mort a secoué la communauté scientifique. Le marin 4 de a été conçu pour conduire des observations scientifiques de plan rapproché de Mars et pour transmettre ces observations au mettre à la terre . D'autres objectifs de mission étaient d'effectuer des mesures de champ et de particules dans l'espace interplanétaire à proximité de Mars et de fournir l'expérience de et la connaissance des possibilités de technologie pour des vols interplanétaires de la longue durée.

Vaisseau spatial et sous-systèmes

Le vaisseau spatial du marin 4 de s'est composé d'une armature octogonale du magnésium , de 1270 millimètres à travers une diagonale et de 457 millimètres de haut. Quatre panneaux solaires ont été attachés au dessus de l'armature avec une envergure bout à bout de 6.88 m, y compris les palettes solaires de la pression qui se sont étendues des extrémités. Une antenne parabolique à gain élevé de 1.168 millimètres de diamètre a été aussi bien montée au dessus de l'armature. Une basse antenne omnidirectionnelle de gain a été montée sur un mât de 2235 millimètres de grand à côté de l'antenne à gain élevé. La hauteur hors-tout du vaisseau spatial était 2. Au centre inférieur du vaisseau spatial la caméra de télévision a été montée sur une plate-forme de balayage. L'armature octogonale a logé le matériel électronique, le câblage, le système de propulsion de midcourse, et des fournitures de gaz et des régulateurs de pilotage. La plupart des expériences de la science ont été montées sur l'extérieur de l'armature. Les instruments de la Science, en plus de la caméra de télévision, étaient un magnétocompteur , détecteur de la poussière, téléscope à rayons cosmiques , détecteur emprisonné de rayonnement, sonde solaire de plasma, et compteur Geiger De de chambre d'ionisation .

La puissance a été assurée par 28.224 piles solaires contenues dans les quatre 176 x 90 panneaux solaires de cm, qui pourraient fournir 310 W chez Mars. W 1200 rechargeable•la batterie d'argent-zinc de h a été également utilisée pour les manoeuvres et le support. L'hydrazine de monergol a été employée pour la propulsion, par l'intermédiaire 4 d'un moteur de la commande de vecteur d'aube directrice de jet 222 N installé sur un des côtés de la structure octogonale. Le pilotage a été fourni par 12 gicleurs de gaz froids de l'azote montés sur les extrémités des panneaux solaires et de trois compas gyroscopiques. Les palettes solaires de pression, chacune avec une aire de 0.65 mètre carré, ont été attachées aux bouts des panneaux solaires. Des informations de position ont été fournies par quatre senseurs solaires, et une terre, Mars, et une sonde de Canopus .

L'équipement de télécommunications s'est composé d'un duel, émetteur de la cavité amp/10 W TWTA de triode de la S-bande 7 W et un récepteur simple qui pourrait envoyer et recevoir des données par l'intermédiaire des antennes low-- et à gain élevé à 8 ⅓ ou 33 données du ⅓ bit/s. pourrait également être stocké sur un magnétophone d'une capacité de 5.24 millions de bits pour la transmission postérieure. Toutes les opérations ont été commandées par un sous-système de commande qui pourrait traiter n'importe laquelle de 29 mots de commande directe ou de 3 commandes quantitatives de mot pour des manoeuvres de midcourse. L'ordinateur central et le compteur séquentiel ont actionné des commandes stockées de temps-ordre using une fréquence de synchronisation de 38.4 kilohertz comme référence de temps. Le contrôle de température a été réalisé par l'utilisation des auvents réglables montés sur six des électronique, des couvertures isolantes multicouche, des boucliers en aluminium polished, et des traitements extérieurs.

Instruments :

  • de caméra de télévision de Mars
  • de magnétocompteur d'hélium
  • de télescope de rayonnement
  • d'occultation Mécanique céleste

    Profil de mission

    Lancement

    Après le lancement du complexe 12 de lancement de la station d'Armée de l'Air de Cape Canaveral le marin protecteur 4 de de bâche de monture a été largué et la combinaison du marin 4 d d'Agena a été séparée du propulseur de l'atlas D à 14h27 : 23h UTC sur le 1964 du 28 novembre . L'Agena D brûlent d'abord à partir de 14h28 : 14 à 14h30 : 38 ont mis le vaisseau spatial dans une orbite de stationnement de la terre et la deuxième brûlure causée à partir de 15h02 : 53 à 15h04 : 28 ont injecté le métier dans une orbite de transfert de Mars. Le marin 4 de a séparé de l'Agena D à 15h07 : 09 et ont commencé des opérations de mode de croisière. Les panneaux solaires déployés et la plate-forme de balayage ont été délacés à 15h15 : 00 et acquisition de Sun se sont produits 16 minutes plus tard.

    Flyby de Mars

    Après 7.5 mois de vol impliquant une manoeuvre de midcourse sur le le 1964 du 5 décembre , le vaisseau spatial a volé par Mars le 14 juillet et le 15 juillet , le 1965 . Le mode planétaire de la science a été allumé à 15h41 : 49 UT le 14 juillet . L'ordre d'appareil-photo a commencé à 0h18 : 36 UT le 15 juillet (7h18 : l'est de 49 P. sur le 14 juillet ) et 21 images using les filtres rouges et verts alternatifs, plus 21 lignes d'une 22ème image ont été pris. Les images ont couvert un bandage discontinu de Mars commençant près de 40° N, 170° E, vers le bas environ à 35° S, à 200° E, et puis à travers au terminateur à 50° S, 255° E, représentant environ 1% de la surface de la planète. L'approche la plus étroite était à 9.846 kilomètres de la surface martienne à 1h00 : 57 UT 1965 (8h00 du 15 juillet : 57 P. Les images prises pendant le flyby ont été stockées dans le magnétophone à bord. À 2h19 : Le marin 4 11 UT a passé derrière Mars comme vu de la terre et du signal par radio a cessé. Le signal reacquired à 3h13 : 04 UT quand le vaisseau spatial a réapparu. Le mode de croisière a été alors rétabli. La transmission des images attachées du ruban adhésif à la terre a commencé environ 8.5 heures après reacquisition de signal et a continué jusque au 3 août . Toutes les images ont été transmises deux fois pour s'assurer qu'aucune donnée n'était absente ou corrompue.

    Le vaisseau spatial a exercé toutes les activités programmées avec succès et a renvoyé des données utiles du lancement jusqu'à 22h05 : 07 UT sur le 1965 du 1er octobre , quand la distance de la terre (309.2 millions de kilomètre) et de l'orientation d'antenne a temporairement arrêté l'acquisition de signal.

    Coups de Micrometeoroid et fin des communications

    Le par acquisition de données a repris vers la fin de 1967. Le détecteur de la poussière cosmique a enregistré 17 coups dans une envergure 15 minute le 15 septembre , une partie d'une douche apparente de micrometeoroid qui a temporairement changé l'attitude de vaisseau spatial et a probablement légèrement endommagé le bouclier thermique. La spéculation postérieure est que la sonde a fait un flyby étroit au noyau probablement brisé de la comète D/Swift à seulement 20 millions de kilomètres.

    Le le 7 décembre la fourniture de gaz dans le système de contrôle d'attitude a été épuisé, et sur le le 10 décembre et 11 un total de coups de 83 micrometeoroid ont été enregistrés qui ont causé la perturbation de l'attitude et de la dégradation de la force de signal. Sur le des communications du 1967 du 21 décembre avec le marin 4 de ont été terminés.

    Résultats

    Toutes les données sont retournées par la mission étaient 5. Toutes les expériences ont fonctionné avec succès excepté la chambre d'ionisation /le compteur Geiger De qui ont échoué en février 1965 et la sonde du plasma , qui a eu son exécution a dégradé par un échec de la résistance sur le 1964 du 6 décembre . Les images retournées ont montré un terrain foré Moon-like (quelles missions postérieures ont montré n'étaient pas typiques pour Mars, mais seulement pour la région plus antique reflètente par le marin 4 de ). Une pression atmosphérique extérieure de 4.0 Pascal de mbar (410 à 700) et températures de jour du Celsius des degrés −100 ont été estimées et aucun champ magnétique n'a été détecté.

    Les images des cratères et les mesures d'une atmosphère mince, indiquant une planète relativement inactive exposée à la rudesse de l'espace, ont généralement absorbé des espoirs de trouver la vie intelligente sur Mars. La vie là avait été le sujet de la spéculation et de la science-fiction pendant des siècles. S'il y avait la vie sur Mars, après que le marin 4 de ait plus conclu ce serait probablement de plus petites, plus simples formes.

    Le marin 4 de a pu avoir conclu le changement progressif, de la science-fiction , de décrire les étrangers intelligents comme habitants sur d'autres planètes dans notre système solaire , à les décrire comme vivant sur des planètes de entourant les étoiles éloignées .

    Tout le coût de la mission du marin 4 de est estimé à $83. Recherche, développement, lancement, et coûts totaux de soutien pour la série de marin de vaisseau spatial (les marins 1 à 10) avaient approximativement $554 millions ans.

    Voir également

    Exploration de de Mars
    Exploration d'espace
    Sondes d'espace
  • vaisseau spatial d'ARS

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