Explorateur 35

Instruments de la Science

Magnétocompteurs

L'expérience du magnétocompteur d'Ames s'est composée d'un magnétocompteur à trois axes perche-monté de vanne de flux et d'un paquet de l'électronique. Les sondes ont été orthogonal montées, avec une sonde orientée le long de l'axe de rotation du vaisseau spatial. Un moteur a échangé une sonde dans l'avion de rotation avec la sonde le long de l'axe de rotation toutes les 24 heures, permettant le calibrage en vol. Le paquet d'instrument a inclus un circuit pour démoduler les sorties des sondes dans l'avion de rotation. Le seuil de bruit était environ 0. L'instrument a eu trois gammes couvrir plus ou sans NT 20, 60, et 200 complet pour chaque composant de vecteur. L'exactitude de numérotisation pour chaque gamme était 1% de la gamme entière couverte. Le vecteur de champ magnétique a été mesuré instantanément, et la gamme d'instrument a été changée après chaque mesure.05 secondes s'est écoulée entre les mesures adjacentes et une période de 6.14 s s'est écoulé entre les mesures using la même gamme. L'exécution d'instrument était normale.

L'expérience s'est composée d'un magnétocompteur à trois axes perche-monté de vanne de flux. Chaque sonde a eu les gammes duelles du minus NT 24 et 64 au NT de plus, avec des résolutions de numérotisation de minus au NT du plus 0.25 NT, respectivement. La dérive immédiate a été vérifiée par la réorientation périodique des sondes jusque au 20 mai , le 1969 , quand le mécanisme de nageoire a échoué. Après ce point, l'analyse de données était tout plus difficile que la dérive immédiate de la sonde parallèle à l'axe de rotation de vaisseau spatial n'était pas aisément déterminée. L'interférence de vaisseau spatial était moins de 0. Une mesure de vecteur a été obtenue chaque 5. Le passe-bande du magnétocompteur était de 0 à 5 hertz, avec un 20-dB par diminution de décennie pour de plus hautes fréquences. Excepté l'échec de nageoire, l'expérience a fonctionné normalement du lancement à la sortie de vaisseau spatial ( le 24 juin , 1973 ).

Observations bistatiques de radar

Le but de cette expérience était d'étudier les propriétés r3fléchissantes électromagnétiques de la surface lunaire.2 m) transmissions de télémétrie du vaisseau spatial ont été dispersées de la surface lunaire et puis enregistrées au moyen 150 de l'antenne parabolique de Stanford de pi. L'intensité reflétée de signal a dépendu de la réflectivité lunaire, de l'altitude de vaisseau spatial au-dessus de la surface lunaire, et de la courbure moyenne de la lune. La largeur de bande retournée de signal était proportionnelle aux pentes de surface lunaire de RMS. Les phénomènes de l'occultation ont permis une détermination des propriétés de dispersion du membre lunaire. La constante diélectrique de la sous-surface lunaire dans la région de dispersion au-dessous d'une profondeur environ de 25 cm a été alors déterminée à partir d'un profil des valeurs de réflectivité contre l'angle d'incidence sur la lune. La pente lunaire moyenne au-dessus de chaque secteur duquel des signaux ont été reflétés a été également impliquée. Les observations ont été situées dans environ 10 degrés de l'équateur lunaire. L'opération d'expérience était normale en date du 1971 de mars.

Chambres d'ion et tubes de Geiger

Cette expérience s'est composée d'un Neher de 12 cm - dactylographier la chambre d'ionisation et deux type de Lionel 205 tubes de Geiger-Müller (GM) de de HT. La chambre d'ion a répondu omnidirectionnel aux électrons au-dessus de 0.7 mev et aux protons au-dessus du EV de 12 M. Les deux tubes de GM étaient parallèles monté à l'axe de rotation de vaisseau spatial. Le tube 1 de GM a détecté les électrons au-dessus de 45 kev qui ont été dispersés outre d'un clinquant d'or. Le cône d'acceptation pour ces électrons a eu un plein-angle de 70 degrés et un axe de la symétrie qui était 20 degrés outre de l'axe de rotation de vaisseau spatial. Tube 2 de GM répondu aux électrons et aux protons au-dessus de 22 et 300 kev, respectivement, dans un cône d'acceptation du plein-angle de 70 degrés centré à l'axe de rotation de vaisseau spatial. Les deux tubes de GM ont répondu omnidirectionnel aux électrons et aux protons des énergies au-dessus de mev 2.5 et 50, respectivement. Des impulsions de la chambre d'ion et les comptes de chaque tube de GM ont été accumulés pour 39.72 s et ont donné lecture chaque 40. en outre, le temps entre les premières impulsions de chambre d'ion dans une période d'accumulation ont été également télémétrés. Cette expérience s'est comportée bien au commencement.

Détecteur de Micrometeoroid

Cette expérience a été conçue pour mesurer l'ionisation, l'élan, la vitesse, et la direction des micrometeorites, using les détecteurs de la couche mince, les dispositifs d'induction, et les microphones chargés.

Tasse de Faraday de

Un multigrille, tasse de Faraday de dédoubler-collecteur montée sur l'équateur du vaisseau spatial a été utilisé pour étudier l'intensité directionnelle des ions positifs et des électrons de vent solaire avec l'emphase particulière sur l'interaction du vent solaire avec la lune. Vingt-sept échantillons courants intégraux (exigeant environ 4.3 s) étaient rentré énergie-par-chargent la fenêtre de 80 à l'eV 2850. Alors le courant a été prélevé dans huit différentiels énergie-par-chargent des fenêtres entre l'eV 50 et 5400 à l'azimut où le courant de pointe est apparu de la série précédente de mesures intégrales. Ces mesures (intégrales et différentielles) ont pris environ 25 S. La somme et la différence des courants de collecteur ont été obtenues pour les ions positifs. Seulement la somme a été obtenue pour des électrons. Un ensemble complet de mesures (deux sommes de plaque collectrice et une différence pour des protons, et une somme de plaque collectrice pour des électrons) a exigé 328 S. L'expérience a fonctionné bien du lancement jusqu'à son échec en juillet 1968.

Asa

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